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遷鋼燒結(jié)煙氣脫硫項目鋼絲膠帶提升機改造實例

發(fā)布日期:2020-07-25 瀏覽次數(shù):899

1、項目概況


首鋼股份公司遷安鋼鐵公司位于遷安市境內(nèi),其煉鐵事業(yè)部二燒原有煙氣脫硫裝置是2009年建成投運的,該裝置選用蕪湖某廠生產(chǎn)的TDG膠帶提升機,該設(shè)備自投運以來存在諸多問題,直接影響整套煙氣脫硫系統(tǒng)的連續(xù)運行?,F(xiàn)場經(jīng)多方調(diào)研,于2018年底與我公司達成改造提產(chǎn)協(xié)議,將原設(shè)備替換為我司脫硫?qū)S娩摻z膠帶斗式提升機,截止發(fā)稿時止投運近兩年,運行良好。

2、原設(shè)備存在的主要問題

2.1回料量大,導(dǎo)致機尾埋料,直接影響運轉(zhuǎn)率,也因物料特性致使現(xiàn)場掏料工作環(huán)境惡劣。

2.2設(shè)計產(chǎn)能不能達標(biāo),現(xiàn)場只能降低產(chǎn)量運行。

2.3入料量變化時跑偏嚴(yán)重且不便調(diào)整,曾多次出現(xiàn)料斗與殼體發(fā)生刮擦導(dǎo)致料斗脫落,料斗脫落后與運行狀態(tài)下的其他料斗發(fā)生刮蹭,與殼體發(fā)生卡塞,導(dǎo)致設(shè)備跳停。

2.4膠帶使用時間不足一年,且膠帶接頭易失效。

2.5尾部軸承為內(nèi)置式,其密封設(shè)計有缺陷,致使軸承座進灰,影響尾軸及軸承使用壽命。

3、現(xiàn)場升級改造要求

3.1物料特性

輸送物料:200目石灰粉和石膏粉混合料

比重:0.6~0.8t/m3

溫度:≤150℃

含水:≤5%

3.2設(shè)備要求

(1)要求連續(xù)工作量:≥8600小時/年。

(2)設(shè)備可運轉(zhuǎn)率:>99%。

(3)使用條件:室外、定量。

(4)提升能力:>450m3/h。

(5)密封情況:全密封,特別是尾滾筒軸承密封必須嚴(yán)密。

(6)鋼絲膠帶:耐溫、耐磨、耐酸堿腐蝕、耐折彎,保證接口接頭使用壽命與膠帶同步,使用壽命不小于2年。

(7)尾部張緊平行滑動,能及時糾偏。

(8)料斗形式便于物料拋灑,有效減少回料。

4、改造方案及使用情況

4.1設(shè)備選型及針對性情況

(1)采用N-TGD1000型大灰斗、寬間距斗提機。

(2)采用耐溫II型鋼絲膠帶,滿足現(xiàn)場高溫工況,并考慮瞬時溫度150℃。

(3)膠帶接頭采用特種合金帶夾和專用膠鎖固技術(shù),并采用針對性的限矩設(shè)計,防止接頭鎖固過緊;

(4)機尾四連桿強力自平衡自動張緊技術(shù),能有效減少跑偏并及時糾偏;

(5)料斗形式特殊設(shè)計并配以專用鎖固方法和技術(shù),襯以高耐候性橡膠墊板,強化了料斗固定效果,并有效消減回料及料斗固定處膠帶疲勞等問題。

(6)尾部采用整體內(nèi)置式軸承座,并采用耐高溫氟膠油封(耐溫可達250℃)和整體式密封蓋板,使密封效果更優(yōu)越,有效防止軸承座進灰。

(7)進料口特殊設(shè)計,既有效解決耐磨、耐腐蝕的問題,也有效消除進料量變化造成的膠帶跑偏問題。

4.2現(xiàn)場使用情況

(1)達產(chǎn)達標(biāo):現(xiàn)場實際輸送量超過設(shè)計要求的450m3/h。

(2)運轉(zhuǎn)率高:自2018年10月底投運以來,保持與整套脫硫系統(tǒng)同步運轉(zhuǎn),且各部件均運行良好,其使用壽命均達到設(shè)計要求。

(3)維護量小:設(shè)備日常維護工作僅是定期對接頭等關(guān)鍵點位進行檢查、各潤滑部位定期加油,其工作量較小。

(4)環(huán)境友好:設(shè)備運行過程中噪音低、能耗較低。此外,提升機是整體密封的,加之提升機內(nèi)部保持在微負(fù)壓狀態(tài),設(shè)備現(xiàn)場整潔有序。

1、項目概況


首鋼股份公司遷安鋼鐵公司位于遷安市境內(nèi),其煉鐵事業(yè)部二燒原有煙氣脫硫裝置是2009年建成投運的,該裝置選用蕪湖某廠生產(chǎn)的TDG膠帶提升機,該設(shè)備自投運以來存在諸多問題,直接影響整套煙氣脫硫系統(tǒng)的連續(xù)運行。現(xiàn)場經(jīng)多方調(diào)研,于2018年底與我公司達成改造提產(chǎn)協(xié)議,將原設(shè)備替換為我司脫硫?qū)S娩摻z膠帶斗式提升機,截止發(fā)稿時止投運近兩年,運行良好。

2、原設(shè)備存在的主要問題

2.1回料量大,導(dǎo)致機尾埋料,直接影響運轉(zhuǎn)率,也因物料特性致使現(xiàn)場掏料工作環(huán)境惡劣。

2.2設(shè)計產(chǎn)能不能達標(biāo),現(xiàn)場只能降低產(chǎn)量運行。

2.3入料量變化時跑偏嚴(yán)重且不便調(diào)整,曾多次出現(xiàn)料斗與殼體發(fā)生刮擦導(dǎo)致料斗脫落,料斗脫落后與運行狀態(tài)下的其他料斗發(fā)生刮蹭,與殼體發(fā)生卡塞,導(dǎo)致設(shè)備跳停。

2.4膠帶使用時間不足一年,且膠帶接頭易失效。

2.5尾部軸承為內(nèi)置式,其密封設(shè)計有缺陷,致使軸承座進灰,影響尾軸及軸承使用壽命。

3、現(xiàn)場升級改造要求

3.1物料特性

輸送物料:200目石灰粉和石膏粉混合料

比重:0.6~0.8t/m3

溫度:≤150℃

含水:≤5%

3.2設(shè)備要求

(1)要求連續(xù)工作量:≥8600小時/年。

(2)設(shè)備可運轉(zhuǎn)率:>99%。

(3)使用條件:室外、定量。

(4)提升能力:>450m3/h。

(5)密封情況:全密封,特別是尾滾筒軸承密封必須嚴(yán)密。

(6)鋼絲膠帶:耐溫、耐磨、耐酸堿腐蝕、耐折彎,保證接口接頭使用壽命與膠帶同步,使用壽命不小于2年。

(7)尾部張緊平行滑動,能及時糾偏。

(8)料斗形式便于物料拋灑,有效減少回料。

4、改造方案及使用情況

4.1設(shè)備選型及針對性情況

(1)采用N-TGD1000型大灰斗、寬間距斗提機。

(2)采用耐溫II型鋼絲膠帶,滿足現(xiàn)場高溫工況,并考慮瞬時溫度150℃。

(3)膠帶接頭采用特種合金帶夾和專用膠鎖固技術(shù),并采用針對性的限矩設(shè)計,防止接頭鎖固過緊;

(4)機尾四連桿強力自平衡自動張緊技術(shù),能有效減少跑偏并及時糾偏;

(5)料斗形式特殊設(shè)計并配以專用鎖固方法和技術(shù),襯以高耐候性橡膠墊板,強化了料斗固定效果,并有效消減回料及料斗固定處膠帶疲勞等問題。

(6)尾部采用整體內(nèi)置式軸承座,并采用耐高溫氟膠油封(耐溫可達250℃)和整體式密封蓋板,使密封效果更優(yōu)越,有效防止軸承座進灰。

(7)進料口特殊設(shè)計,既有效解決耐磨、耐腐蝕的問題,也有效消除進料量變化造成的膠帶跑偏問題。

4.2現(xiàn)場使用情況

(1)達產(chǎn)達標(biāo):現(xiàn)場實際輸送量超過設(shè)計要求的450m3/h。

(2)運轉(zhuǎn)率高:自2018年10月底投運以來,保持與整套脫硫系統(tǒng)同步運轉(zhuǎn),且各部件均運行良好,其使用壽命均達到設(shè)計要求。

(3)維護量小:設(shè)備日常維護工作僅是定期對接頭等關(guān)鍵點位進行檢查、各潤滑部位定期加油,其工作量較小。

(4)環(huán)境友好:設(shè)備運行過程中噪音低、能耗較低。此外,提升機是整體密封的,加之提升機內(nèi)部保持在微負(fù)壓狀態(tài),設(shè)備現(xiàn)場整潔有序。

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